U bent hier:
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Algemeen Nieuws
  4. Bekijk


Inspirerende koopman-koning

Hoewel het topsectorenbeleid een goede stap is, krijgt onze maakindustrie lang niet altijd de aandacht die ze verdient, afgemeten aan bijvoorbeeld haar economische (export)waarde. Gelukkig zijn er soms van die evenementen waar de maakindustrie wel volop in de schijnwerpers staat. Zo mocht ik op 8 mei op de Floriade in Venlo de uitreiking van de Koning Willem 1-prijs bijwonen. Aansprekend was...

Achtergrond

Speciale voice coil lost ruimtetekort op

16 mei 2011

Value-engineering is een methode om de waarde van een product te verhogen. Dat kan door de functionaliteit te verbeteren en door de prijs te verlagen. In deze Mechatronica Magazine vindt u een aantal praktijkvoorbeelden zoals deze van Irmato en Philips.

Voor een precision electrochemical machining-proces (PECM) ontwikkelde Irmato Industrial Solutions in het verleden samen met het toenmalige Philips Applied Technologies een viervoudige hydraulische actuator. Hoewel deze componenten naar volle tevredenheid werken, hebben ze een aantal nadelen: een relatief hoge kostprijs, hoog energieverbruik (elektriciteit en koelwater) en er is ruimte nodig voor een hydraulisch aggregaat.

Irmato kreeg daarom de vraag om een elektrisch alternatief te ontwikkelen. Een overzicht van de belangrijkste eisen staat in Tabel 1. Daarnaast waren er nog een aantal lastige randvoorwaarden. Zo mocht de hart-op-hartafstand van de vier assen slechts 84 mm bedragen en moest de actuator volledig waterdicht zijn en resistent tegen zout water.

Tabel 1: Functionele specificaties van de actuator

Parameter

Eenheid

Waarde

Slag

50

mm

Resolutie

0,1

µm

Absolute positienauwkeurigheid

1,0

µm

Snelheid

100

mm/s

Maximale kracht

500

N

Axiale stijfheid

0,002

µm/N

Radiale stijfheid

0,2

µm/N

Bandbreedte

70

Hz

Fasemarge

50

°

Versterkingsmarge

7

dB

 

In de eerste fase van het value-engineeringproject onderzocht Irmato de verschillende actuatoropties. Belangrijkste obstakel hierbij was de kleine hart-op-hartafstand van de vier assen. Uiteindelijk is gekozen voor de toepassing van een voice coil-actuator. Aangezien er op de markt geen geschikt exemplaar beschikbaar was, heeft Irmato er in eigen huis een ontwikkeld met een diameter van slechts 83 mm. De gewenste slag van 50 mm is daarbij opgesplitst in twee delen. De voice coil neemt de 25 mm voor zijn rekening die tijdens normaal gebruik nodig is. Een mechanische constructie zorgt voor de tweede 25 mm. Deze extra slag is alleen nodig bij het wisselen van procesdelen.

Kwaliteitswinst was geen uitgangspunt voor de re-engineeringslag, maar het nieuwe PECM-systeem is wel goedkoper en energiezuiniger.

Ondanks dat kwaliteitswinst geen uitgangspunt was voor de re-engineering is toch een aantal verbeteringen gerealiseerd. Zo is de bereikbaarheid van de actuator verbeterd en is de actuator geschikt gemaakt voor het toepassen van een nieuwe generatie procesdelen. Ten opzichte van de viervoudige hydraulische actuator is bovendien een behoorlijke kostenreductie behaald. Het prijskaartje is kleiner, maar zeker ook op het gebied van kosten aan energie en koelwater is een goede winst neergezet.

Jan Reinder Fransens werkt als systeemarchitect bij Irmato Industrial Solutions in Drachten.

Jan Reinder Fransens

Terug naar overzicht



© Mechatronica Magazine | Deze pagina op internet: http://www.mechatronicamagazine.nl/nieuws/algemeen-nieuws/bekijk/artikel/speciale-voice-coil-lost-ruimtetekort-op.html